工作任务 #1767
达兴视觉引导抓取项目
状态:
已关闭
优先级:
高
指派给:
姚强
描述
2024.04.24
前往达兴项目现场进行机器人夹具更换,视觉设备的安装。
2024.04.25
1.测试凯哥写的工具定位准确度
2.搭建测试流程,标定完成可以进行生产夹取,手动走定位
2024.04.26
1.前往达兴现场协助机器人工程师进行设备调试,验证;目前验证到的发现机器人带夹具夹取空盆后进行动作流程,翻转倒料机器人报关节过载;机器人设备负载150kg,夹具和空盆为120kg左右,现在该问题无法进行解决,夹具无法进行减重,理想解决方案是更换机器人,选择大负载机器人;目前视觉没有办法进行功能调试,确认通讯方式为TCP/IP方式,通讯报文还未确认。明天前往现场进行沟通
2024.04.27
1.前往客户现场讨论夹具与机械手组装夹料超载问题,进行商讨解决方案;目前方案一机器人售卖方重新进行夹具设计,设计夹具须符合生产要求;我们这边也进行一套方案设计,给到他们做保底,也与张振华进行电话沟通说明。