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简介

工作任务 #1284

极耳项目

陈超杰超过一年 之前添加. 更新于 4 个月 之前.

状态:
已关闭
优先级:
普通
指派给:
开始日期:
2023-12-18
计划完成日期:
% 完成:

100%

预期时间:

描述

12月18日
1、进行极耳项目的测试以及配置程序的搭建
12月19日
测试内容1、完成两个相机触发接线、驱动安装。当前已经验证相机软硬触发采图、光源控制、平台程序搭建测试。
2、和孙工确认了停止采图的通讯交互流程,待改进程序。
问题1、当前极耳载料的玻璃要21日到货,暂时无法确认拍照平面,21日需重新调试对焦后标定。
2、缺少测试物料进行机构流程验证,机构使用编码器方法得到运动距离,考虑编码器与传送料直接的摩擦,最终计算的极耳间距会存在误差(当前是否有精度需求)。
12月21日
测试1、和罗磊确认极耳项目检查内容,已经确认一款检测内容和保存格式(到时根据现场会改动),已经完成光源、玻璃载具的调试,当前的机台程序已经完成修改,标定、通讯已经完成,待机构跑顺后测试调试。
视觉问题:
1、列表累加工具需要修改触发清零的功能,和俊峰商量下。
机构问题:
2、当前机构机台还需调试,来料极耳比较薄到视觉拍照时已经出现损坏,会影响测量准确性,和孙工说了机构调试好了在群里联系
1月17日
已经完成设备调试施工单审批,下午进行数据程序部分的搭建,当前已经完成定拍版检测部分的程序编写
1月18日
1、今天已经完成定拍版视觉程序的修改,需求都能实现,明天约了宁德时代钟工确认一下检测内容。
2、当前检测与保存格式,如用飞拍会出现以下问题:①所有极耳检测完后机构才将所有的触发间距列表发给视觉进行计算,计算出的所有间距无法保存进已经保存了的表格中,此时只能再保存一行极耳总长②MK孔未知的情况,计算极耳间距时无法与机构给的间距组进行匹配
1月19日
1、和宁德时代钟工对程序和保存格式,当前保存表格的格式无法满足,准备和锋哥确认下能否修改。
2、测试飞拍程序修改。
1月20日
1、当前视觉调试问题
风险:
①当前检测的一卷料中的极耳大小一定会有差异,对于定位特征匹配会有影响,暂时还未正常跑料,跑料可能会有匹配不稳定。
②当前保存表格的格式保存表格工具需要改动,改动需求和锋哥反馈了
③客户今天反馈对极耳总长的检测有精度要求,之前眼前千里是说编码器测量间距会有打滑的误差,固预计会影响视觉计算总长的结果,当前机构还无法实现稳定跑料。
2、机构问题:
1、今天收到深圳发过来的零件,改造的机构未能满足现场调试。(增加的零件还需加长尺寸),《需要增加放料与收料左右可调节功能,作用方便纠偏极片左右偏移》目前改的机构只能满足极片放置统一,未能做到中途是直线
2、放料要求涨紧度到检测位保持30N(暂时没有这个功能)
3,客户对检测的极耳总长有精度要求,当前客户给的检测长度为15269.7,所以要求当前的编码器的数据要准。
4,客户要求增加放置鼠标,键盘放置区域
3月6日
1、联系现场陈工,明天过去宁德,当前设备需要改成飞拍版本,今天进行飞拍版本程序的编写,程序思路已经,待现场验证修改。
3月7日
1、抵达宁德极耳现场
3月8日
1、机台早上无法正常稳定运行,调试一早上参数后可以运行,涨紧度已经实现,但调整需要耗时较长,机构当前还是无法稳定运行,跑偏问题还是纯在,使用激光对齐机构前后料盘后还会跑偏,存在问题如下:
1、启动时候容易出现扯断料的现象,偶发
2、物料跑偏问题还未解决,影响检测传感器触发和物料损坏
3、极耳易出现损坏,到拍照位置已经损坏
4、未能稳定跑料,当前极耳间距、总长等数据未能验证,未能测试电机给的间距数据是否达到精度
3月9日
1、物料刚上料时出现跑偏,需要较长时间跑直物料
3、极耳来料有瑕疵就会折坏,到检测位无法检测,不稳定性较大
4、当前测试极耳间距电机给的间距数据无法达到精度要求,根据测量极耳测试数据分析:极耳如果出现翘起,对极耳高度影响会到1mm,明天需要去二次元测量仪器测试与真实值的差异,宁德时代这边测极耳方式是用玻璃片将极耳压平再测量
3月10日
1、物料刚上料时出现跑偏,需要较长时间跑直物料。
2、极耳来料有瑕疵过了压料轴就会折起,出现不同程度变形,导致视觉测量数据不准,不稳定性较大
3、极耳到检测位有翘起,测量数据不够准确,需要有块玻璃将极片压平再测量的动作,因为二次元测量仪器测量时会用玻璃将极耳压平再测量,机台测量数据与二次元仪测量差异较大,跟这个原因有很大关系
4、电机打滑或者反向电机等可能因素,导致给出的极耳间距测量不准,
3月11日
1、验证该盖玻璃的级片检测数据,分析结果:盖玻璃压平极耳检测数据与二次元测量仪数据十分接近,精度误差+0.15,生成数据对比分析表
2、现场讨论后设备要进行返厂改造
3、明天早上宁德时代钟工要求到现场进行设备问题点,设备数据测试方式交接后才能离开,下午2点返回深圳
3月15日
1、进工厂与宁德时代钟工讲解当前设备检测方式与问题分析。
2、返回深圳公司
4月15日
1、远程支持眼前里工厂极耳间距测量测试
5月14日
1、到眼千里进行修改后机台验证,输出验证报告,已经发到云视-启灵技术群
8月23日
1、完成线扫相机接线,在华睿的支持下已经完成线扫相机采图的功能
2、当前相机采集图像标定板,其中各别标定格会有拉伸缩小的现象,华睿那边说可能是①打滑、压编码器的弹簧要加大点力,改摩擦力加大一点的胶轮②行触发丢失,进行计数测试
8月24日
1、已经优化了线阵相机采图有拉伸的问题,昨天采图拉伸问题已经解决。
2、完成标定、测量间距,测量结果为205.7638,二次元数据为205.85(但检测人员说二次元有会有0.1的误差)
3、当前采集到图像对极耳定位较差,采集图像会有一个极耳或半个极耳的情况,暂时还没有完成解决,已经将一组37个极耳的图像采集打包带回,周一和俊峰讨论该如何进行优化,并将整组测量的数据给到眼千里。
8月26日
和俊峰讨论极耳检测方法,进行检测程序逻辑编写
8月27日
1、进行检测程序逻辑编写、测试极耳检测
8月29日
1、进行极耳间距的测量、分析修改检测程序的漏洞,已经把间距数据给到眼千里
8月29日
1、眼千里说需要多一组数据,远程进行图像采集,采集机台图像进行检测,当前已经将两组数据给到杨超。
2、对今天测试程序漏洞进行修改
8月30日
1、进行极耳程序的修改,继续检查检测漏洞
8月31日
1、到现场讨论检测
9月2日
1、进行程序检测修改
9月3日
1、极耳检测程序测试修改
9月4日
1. 进行极耳程序测试,测试俊峰讲的方式
9月5日
1、进行极耳间距程序验证
9月9日
1、进行极耳检测程序测试
2、编写极耳极耳间距检测问题分析文档
9月11日
1、线扫相机驱动采图容易出现拉伸,华睿说要进行驱动的优化,到时候给出。
2、上机调试一种类型的已经跑料,但是线扫采图到下次去还得调试一下。
3、采集视野为100mm的线扫图像,明天修改程序,理论上该方式就可以满足程序,但需要把控程序运行时间,测试下用队列的方式。
9月13日
到眼千里进行上机跑料调试,跑料多次,检测结果波动较大,最大最小为10mm的误差,将图片带回明天分析下原因
9月14日
测试昨天极耳数据,最新数据14961.867399,14965.448987 14959.542434,还是有较大的误差,应该是以下两个原因:
问题1:料卷不是直线,切割后下面部分极耳少了一部分,定位会缺少极耳
问题2:线段会有一点点角度,如当前距离为6000.0257个像素,采集图像的多了,会堆积有点误差
9月20日
完成极耳问题分析表给到何佳
9月25日
进行机台验证
验证①:重复精度,对固定距离多次跑料,像素波动为2个像素波动五组数据:528.6647、529.6618、529.3198、529.1737、530.4512
验证②:极耳两别不为直线,采集图像发现新的牛皮纸料很多也是两边不为直线。如不为直线视觉切割后会对数据波动影响比较大。
尝试:
1、料带下面开真空吸气,物料较硬,吸住效果不明显
2、吹气装置吹起范围较小,会将极耳吹翘起,效果不明显
验证③:测试两组旧料和三组新的料的间距数据、因为现场气压设备不稳定,当前只跑的5组数据。
1、新料的波动对比旧料也是有6-8mm的波动(排除定位不稳定情况下)
2、明天将采集到的图片在进行测试分析
到眼前千里进行测试
验证1,用新方式进行同一段料新料,跑料三次,三次如下:14873.518 、14900.4291 、14908.4292
分析:新料第一次跑料数据与第二次差异27mm,较大,分析可能为第一卷为新料,较为平整,第二卷为手动卷回去的料,料已经有褶皱,故第一卷数据普遍偏小,第二次与第三次相差8mm,与之前验证测试数据误差相似。
验证2:测试相同一段间距数据对比,检测极耳边缘方式,384.4533、384.237、384.773
分析:有0.6mm的波动,即400mm内波动约为0.6mm。
验证3:与验证2为同一段料,检测级片上上面画了2个点的距离,171.4620、171.4620、171.4065、171.4651
分析:170mm波动为0.05mm,对比验证2,检测边缘的波动较大。
10月23日
验证1,用新方式进行同一段料新料,跑料三次,三次如下:14873.518 、14900.4291 、14908.4292
分析:新料第一次跑料数据与第二次差异27mm,较大,分析可能为第一卷为新料,较为平整,第二卷为手动卷回去的料,料已经有褶皱,故第一卷数据普遍偏小,第二次与第三次相差8mm,与之前验证测试数据误差相似。
验证2:测试相同一段间距数据对比,检测极耳边缘方式,384.4533、384.237、384.773
分析:有0.6mm的波动,即400mm内波动约为0.6mm。
验证3:与验证2为同一段料,检测级片上上面画了2个点的距离,171.4620、171.4620、171.4065、171.4651
分析:170mm波动为0.05mm,对比验证2,检测边缘的波动较大。


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历史记录

#1陈超杰 更新于 超过一年 之前

  • 描述 已更新。 (diff)
  • 状态新建/重开 变更为 进行中
  • % 完成0 变更为 30

#2陈超杰 更新于 超过一年 之前

  • 项目第52周2023-12-18 变更为 K01823002 云视图像宁德极片长度检测软件项目

#3陈超杰 更新于 超过一年 之前

12月25日
完成极耳定拍修改,当前列表累加工具清零已经实现,飞拍版本已经修改40%
12月26日
进行极耳飞拍架机测试,当前存在问题,左右相机测量无法同步

#4陈超杰 更新于 超过一年 之前

12月27日
1、完成极耳飞拍项目程序编写,无法实现功能已让俊锋给进行功能添加

#5陈超杰 更新于 超过一年 之前

12月28日
1、抵达宁德
2、已经购置进厂所需的着装
12月29日
1、到厂区办理入厂信息办理
2、和陈工到现场进行机台调试,现场询问机台当前的来料情况款式与测量流程(明天确认具体检测数据个数,最终上传mes保存格式),今天机台放置位置无网线和气泵,已经配合现场工作人员更换车间,确认设备:当前视觉位置与检测来料尺寸有差异,已申请明天拿一卷标准料过来确认。
3、到管理处询问U盘带入车间问题,U盘带入办理比较繁琐,当前已经将我们新工具、配置发送给现场负责人员,需经申请、杀毒后带入内部车间
13月30日
1、当前现场负责人与眼千里陈工沟通后当前还无法进行上电调试,现在眼千里和云视何工沟通后先返回深圳,等现场确认完毕后再来调试。

#6陈超杰 更新于 超过一年 之前

1月5日
完成极耳检测项目进度实施表

#7陈超杰 更新于 超过一年 之前

2024/1/12
1、抵达宁德
2024/1/13
1、配合眼千里陈工进行机台的调试,当前物料超出滑道问题已经解决,进行运行调试,放卷台反赚问题已经解决,机构当前已经可以运动,存在问题如下:1、机台跑料过程中放料会慢慢跑歪,导致到视觉工位极耳撕坏2、物料跑歪,完全覆盖感应器,无法正常停止和触发检测(该两项问题已经让眼千里陈工和领导反馈,等待解决方案)3、今天宁德时代的负责人员不上班,检测细节无法当面对质,当前视觉拍照位置等还没确认,已经检查视觉相关部件零件正常
2024/1/14
1、今天和眼千里陈工进行机台调试,他们那边认为问题可能是因为前后两个滚轮不对齐导致的,将机台进行拆卸对齐,还是会跑偏(固定结构两边很难百分比对齐),和他们研发也反馈了放料滚轮放料的时候是料是松动的,偏得地方有有极耳,没法用东西进行固定卡住,眼千里公司研发人员今天放假,要明天跟研发视频对一下解决方案

#8陈超杰 更新于 超过一年 之前

1月15日
1、早上眼前千里陈工和公司视频进行现场调试、来料偏移问题还未解决,宁德时代钟工有意要眼千里杨工过来对一下机台设计问题,大致一下几点①机台上料不是绷紧状态,客户需求为30N的力②级片来料大概十几米,级片来料在滚轮的位置不固定,当前跑顺调试较费时间,且到视觉工位会有偏移
2、视觉检测内容和保存格式与宁德时代钟工对了,今天先进行可视觉程序的修改
3、现场问题:下午4点因机台未申请设备调试证明,被宁德时代安全监督的要求断电并请出车间,原计划约6:30进行进行调试安全上课,过去后,安全监督部门在开会,让明天早上过去上课并申请设备调试证明。
1月16日
到安全监督办公室进行设备调试安全上课,眼千里陈工进行设备调试申请,证明还未下来

#9陈超杰 更新于 超过一年 之前

  • 描述 已更新。 (diff)
  • % 完成30 变更为 60

#10陈超杰 更新于 超过一年 之前

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#12陈超杰 更新于 超过一年 之前

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#21陈超杰 更新于 超过一年 之前

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#22陈超杰 更新于 大约一年 之前

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#23陈超杰 更新于 大约一年 之前

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#25陈超杰 更新于 10 个月 之前

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#26陈超杰 更新于 10 个月 之前

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#35陈超杰 更新于 9 个月 之前

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#37陈超杰 更新于 9 个月 之前

1553

#38陈超杰 更新于 8 个月 之前

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#39陈超杰 更新于 7 个月 之前

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#40陈超杰 更新于 5 个月 之前

  • 关联到 工作任务 #2407: K01823002 云视图像宁德极片长度检测软件项目 已添加

#41陈超杰 更新于 5 个月 之前

  • 项目K01823002 云视图像宁德极片长度检测软件项目 变更为 24年日常工作任务

#42陈超杰 更新于 4 个月 之前

  • 状态进行中 变更为 已解决
  • % 完成60 变更为 100

#43陈超杰 更新于 4 个月 之前

  • 状态已解决 变更为 已关闭

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